日前,李楼项目部技术人员针对铁矿施工岩石硬度大的难题,对炮掘施工工艺进行了改进,创新使用了直眼中空螺旋掏槽法等工艺,大大提高了施工效率,降低了生产成本。
李楼项目部施工的吴集北风井回风巷工程,断面15.83m2,岩层主要由片麻岩和花岗岩组成,岩石硬度为6-10,是罕见的大硬度掘进工程。在施工中,直眼掏槽对垂直度要求非常高,一般巷道掘进都是用楔型斜掏槽,手持式凿岩机取2米钻杆,施工较为便利,但也造成了抛渣距离远、易崩坏其他设施,且爆破效率不高等问题。
李楼项目部技术人员在施工中积极探索,创新设计的施工方案,对炮掘施工技术进行了改进,将掏槽钻头由Ф42mm改成Ф50mm,淘汰了常用的楔形掏槽方式,将五星掏槽加以改进为9眼直眼掏槽,控制掏槽眼最近的两圈辅助眼以辅助掏槽。同时,凭借着过硬的技术水准,率先引进了3米钻杆施工。3米钻杆控制摆动较难,对钻工技术要求高,施工难度大,但在同等岩石(硬岩)情况下,单炮进尺可以增加800mm左右,更有利于高效施工。改进后,每炮进尺由之前的不到2米提升到 2.6米,爆破效率达92%,炮眼残留达到光爆效果,在李楼铁矿十四家施工单位中,我处李楼项目部爆破成型质量最好、爆破效率最高。同时,施工中的炸药消耗量也由每炮100kg降到78kg左右,有效降低了生产成本,促进了效益的提增。(曹小虎)